故障分析报告主要内容有(必备25篇)

时间:2025-07-08 16:17:53 admin 今日美文

故障分析报告主要内容有 第1篇

一、引言

设备故障是企业生产经营中常见而又不可避免的问题,故障的发生不仅给企业带来了损失,还给员工和生产应用带来了影响和不便。因此,对于设备故障的原因进行分析和总结,以期避免故障的再次重现,提高企业的生产效率和质量。

二、分析过程

针对本次设备故障分析,我们采取以下分析过程:

1. 故障描述:xxx设备于xxx时间突然停止运行,工人反复检查后未找到问题。故障持续时间约为xxx小时。

2. 故障记录:根据设备运行日志,该设备最近出现过一次相似的故障,在xxx时间停运约xxx小时后又自动恢复正常。

3. 前置条件:故障发生前,该设备处于正常运行状态,工作环境没有发生变化。

4. 故障排除:在经过多次检查和排查后,发现故障源于设备内部的某些部件损坏。

5. 故障原因:经过分析,我们认为该设备故障的.原因可能与以下因素有关:

(1) 设备自身的质量问题。该设备为中低价位的设备,设备内部的零部件质量普遍不高。

(2) 设备长时间连续使用而未进行养护维修。由于设备在企业日常生产中运行时间较长,而没有定期对其进行养护和维修,从而导致了部分零部件的损坏。

(3) 设备操作人员存在操作不规范的情况。设备操作人员没有按照设备使用手册进行操作,加之企业内部管理不够严谨,操作人员经常忽视设备维护规定,加速了设备零部件的老化和损坏。

6. 针对性措施:根据以上分析,我们提出以下针对性措施:

(1) 要求企业筛选品牌知名、口碑良好的供应商,选购高质量、可靠性能较高的设备,以降低设备损坏的风险。

(2) 加强设备养护与维修。定期对设备进行养护与维修,定期检查并更换损坏或老化的零部件,确保设备正常使用。

(3) 建立规范管理制度。企业需要制定相关规章制度,对设备操作人员进行管理,规范设备的操作流程。并设立设备保养与检查岗位,专门负责设备的日常检查、维护和保养。

三、结论

本次设备故障原因是多方面因素综合作用所导致,操作人员不规范的处理方式、长时间未进行设备养护与维修等因素均是导致设备故障的原因。因此,企业需要在购置设备时选择可靠的设备供应商,加强设备养护与维修,制定规范的设备操作流程,确保设备正常运行,减少故障发生的概率,提高企业的生产效率。

故障分析报告主要内容有 第2篇

由于操作人员在操作上不完全规范及缺乏有效的维护保养手段,医疗设备的故障有时会造成医患关系紧张。为避免上述情况发生,掌握医疗设备中存在的问题,寻找解决策略,提出合理的整改措施,从而加强对放射医疗设备的管理。

一、从巡查、维护保养、监督检查记录反馈的信息来看,放射医疗设备存在的问题如下。

1、使用不完全规范

2、监管力度不够

医疗设备的.维护和保养还停留在传统的、片面的设备故障发生后的被动维修,缺乏留意观察设备日常的运行状态,缺乏预先主动、充分地了解设备性能,缺乏预防性维护的意识和方法。做好设备预防性维护与保养工作,减少维修过程中消耗的人力物力,提高设备运行效率,保证医疗设备完好率、提高开机率的重要措施是对设备的巡查和监督检查的管理上不断持续改进。

二、整改措施

1、加强安全使用管理。在放射医疗设备、器械使用前应对临床使用操作人员进行技术培训,使其熟悉相关的法律法规,熟悉相关所使用医疗设备、器械的性能和正确的操作规程及注意事项,特别是操作大型医疗设备和高风险器械的人员应具备国家相关行业的资格认证,做到持照行医,不可无证上岗。工作中加强对使用保管人员日常保养、维护的培训和考核,提高对故障的预测和检修能力。

2、设备维修管理工作是医疗设备质量保证的关键,是医疗设备使用完好率的保障,直接影响医院的经济效益和社会效益。设备的维修保养是设备管理中一个十分重要环节,所以对医疗设备制定相应的操作规范、流程和维护保养制度以及制定科学的PM计划并且严格落实是至关重要的,要完善编制包括维护保养设备的种类、设备维护周期、维护保养的项目、具体操作法方法、注意的事项等相关的规程。认真做好设备的维修、保养记录,通过对设备的监督检查,查看记录可以了解使用科室对维修服务情况的满意度。根据维修保养情况记录表的内容,分析设备是由于主机故障还是辅助设备故障,追踪设备的故障和维修情况,动态掌握和分析设备故障的原因。在每次完成预防性维修后,有维修工程师书写预防性维修报告。报告内容包括:预防维修的设备名称,设备编号,执行时间,在保养时间,预防性维护的内容、效果等。根据设备的使用、运行与维修保养状况调整预防性维修计划,使之更加实际、合理。这样才能是维修保养工作有章可循,有法可依。实现医疗设备维护保养的制度化、常规化、规范化。

故障分析报告主要内容有 第3篇

一、设备检修计划的汇总工作

在8月初完成了设备计划的汇总及审核工作(除工艺及电气未上报计划外),包含熟料车间各个主机设备及可能存在隐患的辅机设备,共计计划大项32项,小项93项。其中烧成计划大项16项,小项36项,生料计划大项16项,小项57项。

二、设备检修工作的开展

本次设备检修共7天,完成了检修计划的所有检修项目,其中对各主机设备进行了重点的检查,发现的问题及时进行了处理,并做好了相关的记录。针对以下几项我们做了更详细的处理。

1、篦冷机干油泵的加油泵调节阀,因为油脂脏引起阀芯堵死,无法调节压力。造成压力瞬间升高,油泵无法正常运行。经过拆卸检查,彻底的处理了油泵的问题。确保了干油站的正常,防止了设备隐患。

2、经过检查大窑的挡轮瓦的润滑油以及带油勺、瓦口螺栓的'紧固情况后,发现两档托轮1、3号瓦油质脏,并伴有铁削,通过换油清洗确保轴瓦的正常工作。

3、对煤磨高压油泵打不起压的问题进行了处理,确保了轴瓦的安全,现存在溢流阀故障问题,待溢流阀采购回来后进行更换。

4、对高温风机的检查,发现挡油环破裂,为长远安全角度考虑,对挡油环进行加工并予以更换。为风机正常运行打下了基础。

三、检修的后期检查工作

在本次检修有时间相对比较充分,所有检修处理比较彻底,没有因为时间或备件问题影响检修。在检修的后期由运保部对检修计划所列的所有检修项目进行了全面的检查验收,发现检修中遗留的问题进行了处理,确保了本次检修的质量。

四、检修后的试车工作

本次检修工作由于设备方面计划详细时间充分,在检修后的单机试车中所有设备一次性试车成功。在这些方面值得下一次检修的借鉴和发扬。

五、存在不足之处

1、对生料磨磨辊补焊工作,认识不足,没能彻底的处理,可能对未来的几个月的运行存在影响,当然这也是一些客观的原因,比如时间紧,补焊工具迟迟不能到厂等。

2、检修完成后没有组织了相关人员进行现场验收,试机时间较短,从而没能及时发现设备仍存在的问题,影响开机。如开机当晚的高温风机轴承发热现象,就是因为试机时间短,不能及时发现问题所造成的。以后我们将吸取本次的教训,在下次的检修中我们必须把验收工作做实做扎实。

3、检修的记录做的不及时,检修计划中缺乏机电及工艺检修计划,从而导致工艺检修无计划可查。检修原始记录有些做得不够到位,填写滞后,部分检修人员填写不正确,这些需要以后有注意的。

故障分析报告主要内容有 第4篇

事后调阅2号除尘变、3号厂用备用变等电气设备运行参数历史曲线,分析造成电缆着火的直接原因是:除尘2段低压备用电源有4棵电缆,其中一棵有中间接头,由于温度升高,造成中间接头本身绝缘损坏起火,引燃附近电缆。

A、除尘2段备用电源电缆中间接头发生放电短路,按目前3号厂用备用变继电保护配置,没有达到动作条件跳开3号厂用备用变高压侧开关,是导致中间接头绝缘损坏着火的主要原因之一。

B、运行值班员当得知除尘2段备用电源电缆中间头温度高报警后,处理不果断。虽然切换至工作电源运行,但是对电缆发热点充电可能进一步引起电缆损坏的后果估计不足,而没有及时断开3号厂用备用变高压侧开关,是导致备用分支电缆放电损坏的另一个主要原因。

C、从安全管理上分析,没有严格按照29项反措要求增加对电缆沟防火设施的投入,电缆沟防火门不规范,过火电缆沟内没有灭火设施以及起火报警装置;着火时不能有效地隔离火源,是引起火势蔓延扩大的主要原因。

D、班组检查工作不实、不细,过于依赖电缆中间头测温装置。

故障分析报告主要内容有 第5篇

事故前吉林热电厂运行方式,1—11号机、1、2、4—15号炉运行,3号炉备用。其中,1—9号炉和1—7号机为母管制,10、11、14、15号炉分别对应8、9、10、11号机为单元制。全厂蒸发量3970吨,发电量837MW。

1月10日,按定期工作规定电气运行与检修人员配合进行厂用6kV和系统工、备电源联动试验(电气主接线一次系统见附图1)。上午9时40分,进行到除尘2段母线工、备电源联动试验时,发现2号除尘变高压侧开关跳闸后低压侧开关不联跳。10时30分运行人员将2号除尘变停电,除尘2段母线倒由备用电源运行(6kV和系统见附图2),由检修人员检查2号除尘变低压侧开关不联跳的原因,试验暂停。11时50分,2号除尘变低压侧开关不联动缺陷处理结束,决定下午继续进行试验。

12时38分,值长电话通知11号机副单元长,主盘电缆中间头测温装置报警:“除尘2段备用电源电缆(380伏低压电缆)温度高59℃,地点在除尘2段配电室下”(此电缆中间头为1987年火电原始安装,电缆型号为VLV22—3×185+1×95,4根并联,可载流266×4=1064A。增设电缆中间头测温装置)。当时除尘2段母线负荷电流988A。副单元长通知电气检修人员后去现场进行检查。

12时50分将2号除尘变压器投入运行,除尘2段备用电源开关(低压)断开。之后10号机电气值班员去现场检查除尘2段备用电源电缆中间头。当打开电缆沟井盖时,有大量烟雾,无法进入沟内,立即通知有关人员。13时00分,值长再次告知11号机单控室值班员:“除尘2段备用电源电缆(380伏低压,此时本电缆已与除尘2段断开无电流)温度高79℃”。11号机单控室值班员电话告知10号机单控室值班员,13时28分,2号除尘变压器跳闸,速断和高压侧接地保护动作,13时55分,将除尘1、2段母线工、备电源停电。

14时25分,14号炉1、2号引风机跳闸,14号炉灭火保护动作。汇报省调,10号发电机组解列停机,6kV14A、B段母线停电,8号、9号循环水泵失电。

14时25分,6kV15A段母线工作电源开关跳闸,速断、接地保护动作,备用电源开关联动后跳闸,分支过流保护动作,6kV15A段母线失压。同时10号循环水泵跳闸、15号炉1、2排粉机、1号送风机跳闸,15号炉灭火保护动作。由于8—11号循环水泵跳闸,循环水中断,汇报省调,11号发电机解列停机。

故障分析报告主要内容有 第6篇

一、故障概况

简要说明故障发生的`时间、地点、故障现象、影响范围,故障恢复时间,故障延时时间及影响各次列车机外停车、晚开的列数及时间(故障发生、故障消除的时间全部以车站TDCS 显示时间为准)。

二、值班人员

值班员:

信号员:

助理值班员:

值班干部:

段指挥中心:

列车调度员:

三、处理经过

1、值班员如何联控列车及后续列车、通知列车调度员、站长、段指挥中心、设备管理单位。写清时间和人员姓名。

2、值班干部到岗后如何联系、组织。

四、运统-46登、销记情况

1、车务登记时间、内容;

2、信号签认、销记时间、内容

3、工务签认、销记时间、内容

4、供电签认、销记时间、内容

五、存在问题

故障处理过程中暴漏出的不足之处及需要加强的地方。

故障分析报告主要内容有 第7篇

时光荏苒,20xx年已经悄然离我们而去,回首过去的一年,内心不禁感慨万千。一年来,我在车间领导及同事的支持与帮忙下,带领保全团队,紧紧围绕“作风过硬、技术精湛、保障有力”的目标,齐心协力,团结协作,较好地完成了本职工作和上级下达的各项工作任务。现将20xx年的主要工作情景评价如下:

一、主要完成的工作

1、加强安全管理,杜绝事故发生

作为保全班长,肩负着班组职工生命安全的重任,在平时工作中,对于安全工作从未放松,始终坚持“安全第一,预防为主”的方针,全力搞好班组的安全教育培训,时刻提醒和督促保全人员必须重视安全、杜绝违章,做到防患于未然。带领大家严格遵守岗位安全操作规程,严格遵守岗位安全制度;同时,配合车间做好安全生产工作;要求各保全人员加强设备点检、巡视,把事故消灭于萌芽状态。经过全体组员的努力,一年来,保全班组安全事故零发生。

2、提升维修服务质量,全力保障生产

粘胶生产的特点是任务重、时间紧,同时,因设备故障比较频繁。针对车间生产的这些特点,我在全年的.生产工作中,积极领导保全团队,对设备出现的故障迅速做出反应,并认真分析排除;及时安排相应的技改轮保工作,突出“科学性、预见性”,做到防患于未然。遵循设备保障工艺的理念,经过及时掌握合作生产设备的相关技术标准和要求,带领保全团队针对实际问题,积极开展,攻克难点,对切断机等设备多处进行合理化改造,减少了设备维修频次,提高了设备作业率,降低了维修人员和操作人员的劳动强度,车间生产。

一人强不是强,团队强才是强,为了更好的提高团队维修技术,提升维修服务质量,一年来,经常组织各类班组活动,促进职工相互交流,相互提高,将平时维修工作中的典型故障处理过程、处理方法和关键部位未出现过故障而假设出现故障时可能是哪些原因详细列出,并整理成文档形式发给各维修人员学习。这一举措大大提高了班组职工的维修经验,对快速解决故障、提高维修安全、保证设备正常运行有很大的帮忙。

二、20xx年工作计划

新的一年意味着新的起点,新的机遇,新的挑战。在这一基础上,我必须拥有新的高度,在原有的基础上再接再厉,认真提高业务水平,为分厂的发展贡献自我的力量。所以以下几点是重点方向:

1、牢固树立“安全第一,预防为主”的指导方针,坚决执行公司及车间的各项安全规章制度,做好班组的安全思想教育、培训工作,明确岗位安全职责,强化监督检查,使各项维修工作实施都有安全保障为前提。

2、加强整个维修团队学习,努力提升团队业务素质。

3、本着实事求是的原则,做到上情传达、下情汇报;努力做好领导的助手;

4、全面完成领导交给的各项任务。

最终,再次感激领导和同事给我的帮忙和支持,在新的一年里,我会再接再厉,以更加优秀的工作业绩回报各位领导的关心与厚爱,多谢!=

故障分析报告主要内容有 第8篇

前言:

光纤网络的故障点主要来自于光缆、光发射机、光接收机三个环节,分析如下:

一、光缆故障分析。

1、光信号缺失:一般因人为窥视信号、破坏光缆原因,致使光信号中断。一次,接到一光节点无输出电信号的故障,检测该光接收机无输入光功率,到前端机房测试,光分路器输出光功率正常。初步判断为该4芯光缆故障,安排人员沿线巡查,并未发现明显受损现象。通过odtr测试,发现4根纤芯中只有1根不通,根据故障点大概距离再到现场查看,仍未发现光缆有破损迹象。于是将此故障点前后近100米光缆更换后信号恢复,仔细检查发现光缆上有1小孔,推断系误将光缆当作电缆,人为破坏光缆窥视信号行为所致。

2、光信号质量下降:如光缆中间熔接头质量不好,损耗过大,或光纤在接头盒中盘绕时弯曲半径太小,影响光功率的正常传输;接头盒防潮性能不好,使光纤老化快,造成光折射能力差,降低光功率;光纤活动接头处有脏物,接触不好,使光功率下降,可用脱脂棉蘸(zhan)无水酒精清洗;前端和末端设备的尾纤应盘绕好,固定在光纤盘上,避免折断和弯曲半径变小而造成光损耗增加,影响信号传输质量。

二、光发射机故障分析。

从光纤网络运行近十年的情况看,光发射机故障并不高,也出现过因停送电后冲击浪涌电流过大而烧坏光发射机电源部分的故障。通过在前端加装稳压电源和不间断ups电源,可以大大减少此类故障的发生。光发射机输入的驱动电平要按设备要求注入,如频道增加或减少,也应调整驱动电平高低,避免因驱动电平过高或过低使光发射机ctb、cso指标恶化而导致系统传输质量变差,这一点至关重要,也是调试光发射机最重要的工作。如光发射机使用年限较长,光模块老化,使光功率下降,当下降到规定值范围以下时,应更换新的模块或发射机,确保足够的光发射功率。

三、光接收机故障分析。

光接收机在使用和维护中要掌握好输入光功率和输出rf射频电平,入口光功率要符合设备规定值要求,否则应采取措施来保证光接收机的正常工作,射频电平不要调得过高。若接收机规定输出rf电平为110dbμv,设计、调试和维护时应低于110dbμv,否则会因电平过高可能产生画面出现横丝、图像不清楚等故障。在一次小区改造就出现过这样的问题,按接收机最高rf电平(110dbμv)设计,出现了交互调故障,插入衰减片

将电平降至105dbμv后,光接收机工作正常。光接收机应配备良好的稳压电源和良好的接地,最好在220v入口电源处再加装一组避雷器,雷击时可起到一定保护作用,过去因没注意这一点,因雷击产生的意外过电压,烧坏光接收机电源的现象时有出现。另外,如条件允许,光接收机应选质量好的,电源应配开关电源,质量差的光接收机工作一段时间后,电平会降低,给分配网络电信号的正常传输带来较大的影响。

odtr:中文意思为光时域反射仪。稳压电源:能为负载提供稳定交流电源或直流电源的电子装置。包括交流稳压电源和直流稳压电源两大类。交流稳压电源又称交流稳压器。交流稳压电源广泛应用于计算机及其周边装置、医疗电子仪器、通讯广播设备、工业电子设备、自动生产线等现代高科技产品的.稳压和保护。不间断ups电源:。正常交流供电中断时,将蓄电池输出的直流变换成交流持续供电的电源设备。即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。当市电输入正常时,ups将市电稳压后供应给负载使用,此时的ups就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时,ups立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应220v交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。ups设备通常对电压过大和电压太低都提供保护。

ctb:在当今的大型有线电视系统中,由于传输的频道数多,交调干扰会因为相位的不同而和主观感觉不一样,给测量上带来误差,因此用一个称为复合三次差拍比的来取代交扰调制比,这个复合三次差拍比用ctb来表—示cso组合二次差拍比(cso)我们将这些频率分量称为二阶互调产物,把这三种产物的总和通称为组合二阶失真,简称cso。避雷器一种能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量,保护电工设备免受瞬时过电压危害,又能截断续流,不致引起系统接地短路的电器装置。避雷器通常接于带电导线和地之间,与被保护设备并联。当过电压值达到规定的动作电压时,避雷器立即动作,流过电荷,限制过电压幅值,保护设备绝缘;当电压值正常后,避雷器又迅速恢复原状,以保证系统正常供电。什么是二级防雷防雷只有电源部分才分一级、二级、三级甚至四级防雷,信号或天馈等部分没有等级之。电源二级防雷,按电子信息系统的防雷设计规范,spd(电涌保护器)的标称放电电流应大于等于40ka,安装在ups或分配电箱前端。外部设备的防护只要有可能,就必须将设备置于雷电防护区域(lpzob)直击雷防护区的保护范围内,接闪器,防止其遭到直接雷击。在高大建筑上,应当用滚球法确定建筑物顶部与侧面的设备是否会遭到直接雷击;若有遭到直接雷击的可能,应当另行安装避雷针接闪器。在许多场合,手扶栏杆、金属扶梯、管道等也能很好地起到接闪器的作用。除某些种类的天线外的所有设备都可以用这种方式保护。天线有时必须安装在暴露位置以避免附近的避雷针对天线的功能产生不利影响。有些天线本身具有自保护能力,因为这种天线只有良好接地的传导部件才暴露

在雷击中。其他类型天线,需在其馈线电缆上加装spd(电涌保护器)以防止过大的瞬态电流通过电缆向下流到接受器和发射器。当天线有外部lps时,天线的支架应与其连接。 。光分路器与同轴电缆传输系统一样,光网络系统也需要将光信号进行耦合、分支、分配,这就需要光分路器来实现。光分路器又称分光器,是光纤链路中最重要的无源器件之一,是具有多个输入端和多个输出端的光纤汇接器件,常用m×n来表示一个分路器有m个输入端和n个输出端。在光纤catv系统中使用的光分路器一般都是1×2、1×3以及由它们组成的1×n光分路器。光发射机驱动电平:输入电平为78~~~87db[59个频道]

故障分析报告主要内容有 第9篇

(1)消防管理方面,对电缆着火重点反措执行以及监督检查不实、不细,消防设施不完善,防火应急预案可操作性不强,职责不清,培训、演练工作不到位。

(2)设备管理方面有漏洞,没有认真吸取系统内电缆着火的事故教训,防火防爆专项检查不实,电缆沟防火措施整改落实不到位,防范措施缺乏针对性,没有做到有布置、有检查的安全工作闭环管理。

(3)安全管理方面,落实29项反措和安全性评价不够认真细致,检查不力。对危险点的预防没有引起足够重视,危险点缺少必要的控制措施,安全管理上存在盲区和死角,缺乏工作的主动性和具体专业指导。

(4)设备重点部位预防性工作缺乏必要的方法,手段单一,过分依赖电缆测温报警装置。定期巡视检查不认真,设备责任制没能真正落实,存在漏洞。对电缆设备重视不够,电缆专责人员配备薄弱,疏于管理。

故障分析报告主要内容有 第10篇

13时40分,按照“紧急事故应急预案”要求,有关部门人员陆续到达现场,迅速调集人员、物资。13时46分消防队赶到现场,与在场的厂领导及有关部门分析确定灭火方案。13时55分,除尘1、2段母线工备电源停电。为防止火势蔓延影响其它机组运行,决定对除尘2段电缆沟进行隔离,分别对相连通的5个电缆竖井进行封堵,同时组织人员分段检查灭火。15时30分,电缆沟火势得到控制,16时20分,余火被彻底扑灭。

经过抢修,11号机于201月12日22时28分并网,10号机于16日00时00分并网。

故障分析报告主要内容有 第11篇

实习目的

几天的认识实习既紧张又新鲜,因为参观的单位就是我们以后将要工作的地方。通过实习,我们亲身感受以后的工作状态,以及工作后将要从事的工作的对象以及所用的知识,这不仅激发我学习课程的热情,也会促进我们不断提升自己运用知识的能力,认识到课堂上学习的不足。在我看来,实习有以下几点好处:

其一,认识实习能培养我们全面思考的能力。电力系统要正常工作,要考虑诸多因素。例如支撑运输线的杆塔,分为拉线式、直立式、耐张型、跨越型,就是为适应不同的环境。运输线少不绝缘子、金具,为消除重力,风力等影响。

其二,认识实习能培养我们灵活思考与解决问题的能力。所参观的变电所的输入高压线要经过三个继电器,两个变压器。三个开关不同挡位,就可以控制两个变压器的工作状态,便于检查与维修。

其三,实习培养我们较强的是读图与实践能力。通过实习,我们更详细的解和我们同专业的工作人员是如何工作的,虽然由于专业知识有限,我们解的还不是很详细,但是我们对我们自己以后要做的工作有一个感性的认识,这样更有利于以后理论的学习,感性认识上升为理性认识。

实习内容

注水站

以前只是听说地下石油开采后要往地下注水,不过在参观辛四注水站之前怎么也没有想到注水还有这么多的学问,更让我难以置信的是注水还要求是未被污染的水。利用注水井把水注入油层,以补充和保持油层压力的措施称为注水。油田投入开发后,随着开采时间的增长,油层本身能量将不断地被消耗,致使油层压力不断地下降,地下原油大量脱气,油井产量大大减少,甚至会停喷停产,造成地下残留大量死油采不出来。为弥补原油采出后所造成的地下亏空,保持或提高油层压力,实现油田高产稳产,必须对油田进行注水。而注水站的作用正是把供水系统送来或经过处理符合注水水质要求的各种低压水通过水泵加压变成油田开发需要的高压水,经过高压阀组分别送到注水干线,再经配水间送往注水井,注入油层。一般对于油田注水站的水的来源一般是炼油厂炼油后的水和来源于附近河流中的水。前者一般需经过净化才能输送至各大油田注入地下,而后者这可直接注入地下。注水站主要有储水罐,供水管网、注水泵房、泵机组、高低压水阀及供配电、润滑系统、冷却水系统组成。 注水方式即是注采系统,其指注水井在油藏所处的部位和注水井与生产井之间的排列关系,可根据油田特点选择以下注水方式:边缘注水,其分为缘外注水、缘上注水和边内注水三种;切割注水;面积注水,可分五点法注水,七点法注水,歪七点法注水,四点法注水及九点法注水等。

变电所与供电培训中心

我们实习的时间只有短短的五天,而在变电所实习的时间却达一天之长 ,在供电培训中心的实习也占半天的时间,可见电力方面的认识对我们电气专业学生的重要性。

变电所就是电力系统中对电能的电压和电流进行变换、集中和分配的场所。发电站发出的电,一般电压不超过一两千伏,如果直接远距离输送,线路电流会很大,使得线路上的电能损耗很大,不经济,而且线路输送功率很低。所以要用变压器将电压升到几万伏甚至几十万伏(视距离和功率而定),以减小线路电流。为将不同距离和功率的电力线路连成电网,以增加整体安全性,就需要多个变电站把不同等级的线路匹配连接起来。同样,高压电输送到目的地后,为适应不同用户的需要,又需将其降压到10kv、6kv、400v(即380/220v)等几个等级。所以在实际应用中需要很多的.变电所。变电所的作用可以简要的概括为一下五点:变换电压等级、汇集电流、分配电能、控制电能的流向、调整电压。为保证电能的质量以及设备的安全,在变电所中还需进行电压调整、潮流(电力系统中各节点和支路中的电压、电流和功率的流向及分布)控制以及输配电线路和主要电工设备的保护。变电所由主接线,主变压器,高、低压配电装置,继电保护和控制系统,所用电和直流系统,远动和通信系统,必要的无功功率补偿装置和主控制室等组成。其中,主接线、主变压器、高低压配电装置等属于一次系统;继电保护和控制系统、直流系统、远动和通信系统等属二次系统。主接线是变电所的最重要组成部分。它决定着变电所的功能、运行质量、维护条件和供电可靠性。其一般分为单母线、双母线、一个半断路器接线和环形接线等几种基本形式。我们所参观的胜利油田变电所的主接线采用的是单母线分段结构。主变压器是变电所最重要的设备,它的性能与配置直接影响到变电所的先进性、经济性和可靠性。变电所的主变压器通常采用三相变压。,此外,对变电所其他设备选择和所址选择以及总体布置也都有具体要求。变电所继电保护分系统保护(包括输电线路和母线保护)和元件保护(包括变压器、电抗器及无功补偿装置保护)两类。变电所的控制方式一般分为直接控制和选控两大类。前者指一对一的按纽控制。对于控制对较多的变电所,如采用直接控制方式,则控制盘数量太多,控制监视面太大,不能满足运行要求,此时需采用选控方式。选控方式具有控制容量大、控制集中、控制屏占地面积较小等优点;缺点是直观性较差,中间转换环节多。

变电所引入两路高压电源,通过三路继电器控制,使高压电可以通过不同的备用设备输入,以便发生故障时进行维修。输入电压通过变压后,电压由110kv降为10kv。变压器是变电所的核心设备,变电所控制室内装有控制设备,控制着所内一切仪器设备,还有先进的报警功能。现在的变电所多以六氟化硫气体作为绝缘介质。变电站还装有防雷设备,主要有避雷针和避雷器。避雷针是为防止变电站遭受直接雷击将雷电对其自身放电把雷电流引入大地。在变电站附近的线路上落雷时雷电波会沿导线进入变电站,产生过电压。另外,断路器操作等也会引起过电压。避雷器的作用是当过电压超过一定限值时,自动对地放电降低电压保护设备放电后又迅速自动灭弧,保证系统正常运行。

供电培训中心是培训电力方面的专业人员的地方,我们参观的培训中心就曾培训出许多电力方面的优秀人才。在供电培训中心实习是我们认识到一个高级电工人员须具备的基本技能。我们亲临考试考场,深切的感受学校的气氛。最后进行的安全救护更是让我们受益匪浅,先进的模拟人体救护系统让我们对触电救护的步骤有一个初步的解。

炼油厂

石大科技炼油厂就在我们学校附近,这次去参观确实第一次去。

大家都知道在地下开采的原油是不能作原料的,石油是混合物。炼油厂的作用就是把混合物中的各个组分分离开来,将其分成用途不同的组分。随着开采的更加广泛,原油的含盐量和含水量正逐步增多。所以对炼油工艺中的除水和除盐的要求越来越高。除水和盐采用的工艺的原理是水合油的比众不同,水的密度大于油的密度,这样只要经过一定时间的静置,油和水就在脱盐罐中分离开。但是这样只是将油和水初步分离,油中还有少量的水分,这些水分大概占左右。而要除去这部分水分,有许多方法,如可以采用注水法,是小水滴变大,或是利用水是电解质的性质采用外加电场法。经过这步之后油中水的组分只占左右。由于盐溶于水,所以盐的去除不必另寻方法。

将油中的水去除后,就可以进一步的炼制。接下来的炼制利用原油中各个氢组分的沸点不同,用蒸馏的方法进行分离。蒸馏的方法可以分为常压蒸馏和减压蒸馏。其原理是相同的。由于油中含有硫元素,所以炼油厂中所用的设备都要具备一定的防腐蚀能力。蒸馏过后的成分一般可以分为汽油、柴油、蜡油和沥青。

变压器制造厂

由于上学期的课程中已经学过一些关于变压器的知识,所以参观胜兴变压器制造厂时感到不是那么的陌生。变压器是利电磁感应原理,从一个电路向另一个电路传递电能或传输信号的一种电器是电能传递或作为信号传输的重要元件。变压器是一种的电磁装置。

故障分析报告主要内容有 第12篇

一、前言

为了保障企业设备的正常运转,减少因设备故障而造成的生产损失,我公司对设备故障进行了全面地调查和分析。本报告通过实际生产中设备故障的原因分析,为企业提供相应的解决方案,以期提高设备的稳定性和生产效率。

二、调查过程

本次调查主要针对设备故障的原因进行分析,调查的范围覆盖了生产过程中发生的所有设备故障,并借助现场工人和技术工程师的经验,了解故障的发生情况、可能的原因及其应对方法等。同时也对设备检修记录进行了详细的统计分析,并针对故障原因进行分类整理。

三、故障原因分析

1. 设备本身质量问题

在调查中,我们发现部分设备故障是由于设备本身质量问题造成的。有些制造商为了缩短生产周期和降低成本,选择使用低质量的材料和配件,以及忽略了一些细节问题。这些问题都会影响设备的性能和稳定性,最终导致故障。

2. 设备日常维护不到位

设备的维护是保证设备正常运行的基础。在调查过程中,我们发现一些设备没有进行及时的保养和维护,例如润滑不到位、清洁不彻底、紧固不严等,给后续运行带来了不稳定的因素。此外,还有一些设备保养人员上岗不足,技术不到位,导致操作不规范,影响设备的使用寿命。

3. 工艺参数设置不合理

设备的工艺参数设置很重要,不合理的`设置会导致设备运行不稳定,进而引起设备故障。我们的调查发现,一些设备的参数设置并不合理,例如大部分加工设备的刀具切削速度、进给速度和负载等参数没有进行人工调整和记录,这就直接影响到设备的使用寿命和稳定性。

4. 人为疏忽和误操作

人为疏忽和误操作是设备故障的常见原因。一些操作人员对设备的了解程度不够,对操作流程不熟悉,或疏忽大意而导致故障的发生。例如,在使用夹具时没有调整夹紧力度,或在调试设备时没有逐步调整,直接运作导致设备故障。

四、应对方案

1. 提高设备质量

为了避免设备本身质量问题造成设备故障,企业应该选择有信誉的设备供应商,严格要求在生产过程中使用的材料和配件的质量,同时加强设备的质量检验和维护。

2. 加强设备日常保养

设备日常保养是设备长期稳定运行的关键。企业应该制定严格的保养制度,对设备进行定期的保养和检查,发现并及时处理设备问题,同时还应对设备保养人员进行培训,提高其技术水平和维护意识。

3. 合理设置工艺参数

在设备工艺参数方面,应运用设备较新的数字化技术,定期对设备的参数进行录制和分析,制定合理的参数方案,保证设备正常运转,同时加强培训操作人员有关新技术应用的相关知识及操作方法。

4. 强化操作规程

为了防止人为疏忽和误操作导致的设备故障,企业应该加强操作规程的制定和培训,操作人员要熟知设备的不同部位和功能,实行简单、明确的功能操作流程,并加强操作人员的技能及考评制度。

五、总结

通过对设备故障原因的分析,我们可以看到许多设备故障都是可以避免的,并且有许多方法可以采取来预防这些故障的发生。企业应该认真对待设备故障,采取综合措施,提升设备质量,加强日常维护保养,设置恰当的工艺参数,强化操作规程,避免发生设备故障,提高生产效率,进而实现企业的可持续发展。

故障分析报告主要内容有 第13篇

一、故障描述

在使用设备(型号:XXX)时,发现设备出现了以下故障现象:

1.设备无法正常启动;

2.设备在运行过程中出现异常噪音;

3.设备运行速度明显减慢。

二、故障分析

经过对设备进行仔细检查和分析,初步判断设备的故障原因如下:

1.设备无法正常启动的原因可能是由于电源供应问题或者主板故障导致的;

2.设备在运行过程中出现异常噪音可能是由于轴承损坏或者齿轮磨损导致的;

3.设备运行速度明显减慢可能是由于电机故障或者传动系统故障导致的。

三、故障处理方案

针对以上故障原因,我们建议采取以下处理方案:

1.针对设备无法正常启动的问题,首先检查电源供应是否正常,如果电源供应正常,则需要对主板进行仔细检查和维修;

2.针对设备异常噪音问题,需要对轴承和齿轮进行检查和更换,确保设备运行平稳;

3.针对设备运行速度减慢的问题,需要对电机和传动系统进行检查和维修,确保设备运行速度恢复正常。

四、预防措施

为了避免类似故障再次发生,我们建议加强设备的日常维护和保养工作,定期对设备进行检查和保养,及时发现并排除潜在故障隐患。

五、结论

根据以上分析和处理方案,我们相信可以有效解决设备的故障问题,恢复设备的正常运行。同时,我们也会加强对设备的日常维护和保养工作,以减少类似故障的发生。

故障分析报告主要内容有 第14篇

雨刮器是重要的安全件,它必须能有效的清除雨水、雪和污垢,能在高温摄氏80度和低温零下摄氏30度工作。客户往往抱怨x8雨刮片功能失效、发抖、胶条与玻璃接触不良、胶条老化、胶条异常磨损、胶条变形等现象,这些问题直接导致了雨刮片刮不干净、抖动及异响,给车主造成了潜在的风险。

1.雨刮系统简介

x8雨刮系统的构成(见图1)

如上图,雨刮器构成由三大块组成:

(1)电机:电机和曲柄

(2)连动机构:连杆、摆杆、副刮支承座、摇杆、摆臂、主刮支承座

(3)雨刷:副刮臂和副刮片、主刮臂和主刮片

车身支撑点有:主刮支承座处、副刮支承座处、雨刮电机处。

雨刮片生产过程图(见图3)

从雨刮系统的关键性能特性及整车到用户手上的各环节可以看出,影响雨刮刮不干净、抖动及异响的主要因素为: 刮杆扭转角、压紧力、刮片的质量、使用环境、使用方法有关。

2.扭转角与压力

扭转角:无论刮杆压力如何变化,整车在静止状态下雨刮片刮净度只与扭转角有关,经调整试验得出扭转角在0±1°之间为最佳状态,但考虑到雨刮终检调整角度后会存在应力变形,因此供应商将扭转角范围变更为-3±1°。

另扭转角与玻璃的曲率关系也很大,曲率越小,玻璃弧度就越凹凸,易受力不均匀,造成抖动、异响、刮不净。设计时也要考虑要雨刮系统与玻璃的配合问题。

a)欧洲地区一般按的理论系数计算,因地区路况好,车速高,怕车辆出现发飘。

b)亚太地区一般按的理论系数计算。

3.胶条质量

胶条老化变形分析

故障件发现天然橡胶偏硬、龟裂、有老化痕迹。国外生产车辆雨刮片多采用法国epdm胶条(三元乙丙橡胶),通过性能对比试验(密度、邵氏硬度、拉伸强度、拉断伸长率、100%定伸强度、浸过溶液后重量变化、耐臭氧性、拉伸永久变形、)评估表示epdm胶条优于天然胶条。现胜华波推荐一款日本富国胶条(氯丁胶+天然橡胶),其质量远远优于现控股采用的量产胶,但成本较高,奔腾b50/b70都切换了富国胶条。epdm胶条的回弹性及耐磨性没有天然橡胶好,回弹性不好,即抖动现象仍可能存在;天然橡胶的一个关键性能指标即抗臭氧性,国内好多企业的胶条都过不了抗臭氧性。

钢条的好坏,关系到雨刮片在使用过程中受力是否均匀,会不会漏水造成刮后仍有水痕

至于怎么分辨,难度较高。其一,钢条的材料很关键,好的材料能使钢条长久不变形,弧度定型,压力均匀,这一点车主不好分辨。我们可以看钢条的厚度,就雨刮片成品而言,使用的钢条越厚越好。再者,车主还可以要求销售人员折分雨刮片,把单独的钢条放在平整的桌上或地下,轻按钢条,看其弹性如何,同样是以弹性好的为佳。

4.玻璃表面膜状污染

清洗液配方很重要,因为在清洗液干了后会在玻璃上形成一层粘膜,增加刮刷阻力(在半干半湿状态时阻力最大),影响刮片运动,清洗液使用不当会加速胶条老化。洗涤液有专用国标:gbt23436-2009,主要成分水、醇类物质、表面活性剂,具有快速挥发的特性。

目前很多主机厂都采用专用的清洗液,如一汽:纯净水+5%酒精;合资:自来水;全顺:专用洗涤液;比亚迪:专用洗涤液。备注:如为了节省成本,使用加水清洗,还是建议应对车辆发往区域进行区别保养,尤其是北方车辆需加些防止结冰的.溶剂。

5.维护保养不当

车辆存放时应将雨刮臂打起来,避免累计灰尘及其他杂质,可改善车辆存储时外部环境对刮片的影响

雨刮器,顾名思义是用来刮雨的,不是用来刮泥的,车友应养成清理干净前窗的习惯,正确使用雨刮器,不仅仅能延长雨刮器的使用寿命,能有效地保持良好的视线,有利于行车安全。

如何保养雨刮片呢。首先,雨刮在刮不干净的时候要适时更换雨刮片;第二,在雨刮工作时跳动、刮痕时更换新的雨刮片;第三,采用专用的清洗液。

故障分析报告主要内容有 第15篇

故障描述:

20xx年xx月xx日,xxx设备出现了故障。具体表现为xxx。经过初步排查,发现故障可能是由于xx引起的。

故障分析:

经过对设备进行检查和测试,我们初步分析了故障的原因。可能的原因包括:

1.设备零部件损坏或磨损严重;

2.设备电路出现故障;

3.设备受到外部环境影响。

解决方案:

针对可能的原因,我们制定了以下解决方案:

1.检查设备的零部件,更换损坏或磨损严重的部件;

2.对设备的电路进行全面检查和维修;

3.对设备周围的环境进行调查和改善,避免外部环境对设备的影响。

预防措施:

为了避免类似的故障再次发生,我们建议采取以下预防措施:

1.定期对设备进行检查和维护,及时更换损坏的零部件;

2.加强设备的保护措施,避免外部环境对设备的影响;

3.对设备进行定期的维修和保养,确保设备的正常运转。

结论:

经过分析和解决方案的制定,我们相信可以有效地解决设备的故障问题,并采取预防措施避免类似的故障再次发生。希望能够得到相关部门的支持和配合,尽快解决设备故障问题,确保设备的正常运转。

故障分析报告主要内容有 第16篇

一、故障现象:

206、209、212、213、214房间的用户电脑本地连接为叉,但用网线测试仪测试有网络信号,重启交换机后正常运行2分钟故障依旧。

二、故障分析与解决办法:

1、从上述描述的故障分析,出现问题原因可能在于:

(1)用户到配线架线缆和跳线出现问题。

(2)Quidway2403交换机的'问题。(原因:多个用户出现这样的现象)

2、为了恢复网络的正常运行,对可能出现的原因做了如下操作。

(1)用网线测试仪测试从用户端到配线架的网线和配线架到交换机的跳线一切都正常。重起交换机后,网络正常。但两分钟后故障依旧。从而判断故障原因肯定出现在Quidway2403交换机。

(2)更换新的Quidway2403交换机,配置调试后网络故障得以解决。

三、故障现象解释:

上述的故障原因可能在于去年更换配线间电源插座时,由于零线火线对接造成电流过大对交换机硬件造成破环。从而出现上述故障的。

四、存在的问题

1、所有Quidway2403交换机在断电的情况下,用网络测试仪测试依然有网络信号。

2、配线架上的标签与房间号无法对应,造成维护效率低。

故障分析报告主要内容有 第17篇

摘 要:壁式斗轮取料机故障频发,设备劣化趋势加剧,影响生产有序进行,增加经济成本。通过对取料机在实际生产过程中的故障原因分析,制定相应的维修方案,再从四个方面提出改进措施,从而提高设备工作效率,降低经济成本,保证生产有序稳定进行。

关键词:取料机 受力分析 耙齿 点检 润滑 检修

一、概述

宝钢集团八钢公司原料分厂混匀作业区共有壁式斗轮取料机3台,担负着烧结料场原料输送系统的重要工作,良好的设备运转率是确保生产顺行的根本,尤其目前钢铁企业处于_寒冬期_,更需要设备正常运行来降低物料倒运费用。自20xx年冬季以来,取料机故障频发,设备劣化趋势加剧。后期针对一系列故障分析,最终查证原因,并制定相应的应对方案和改进措施,使得取料机运行趋于平稳。

二、故障分析

宝钢集团八钢公司原料分厂混匀作业区3台壁式斗轮取料机在20xx年1月-3月间故障频发,前期只是针对故障逐个进行处理恢复,但事后类似故障依然反复,通过深入分析,判断为系统性故障,且前期处理的手段并未触及问题的根源。

首先针对这三类故障进行类别分析:

(1)传动系统故障

(2)结构框架故障

通过对上述的故障类别分析我们得到了一个共通点,那就是载荷过大造成的应力增大,这会不会是故障频发的根本原因,如果是,那么造成过载的因素又是什么?分厂技术人员经过集中讨论,并对取料机结构进行了受力分析,通过前期故障的一些特征逐渐找到了这一症结。

如示意图所示,图中的斗轮机构和抓斗在运行时,由顶端链轮驱动,传动链条带动斗轮逆时针旋转,支承轮和侧挡轮对斗轮轮体进行自由度约束,小车行走轮则在小车卷扬牵引下带动方形梁框架在大车轨道上移动。斗轮运行时为逆时针旋转,抓斗在低点与混匀料堆接触,在高点通过下料溜槽将物料取至取料皮带上,也就是说回转轮系以及驱动装置在空载下是不会承受较大应力的,只有在和料堆接触时才会产生额外的应力。那么为什么在往年没有类似情况的发生,而恰恰集中在了这3个月,通过深入的分析我们找到了原因:

1)往年混匀料的水分含量平均在之间,而今年进厂原料水分偏大,混匀料的水分含量在。同时新疆又地处西北地区,1-3月为全年最寒冷的季节,因此物料水分越大,物料板结后使自身强度增加。

2)斗轮进行取料作业时,料耙靠自重压在料面上,小车水平移动时带动料耙将料堆上各层物料均匀耙下,从而实现物料松散下落。根据下料情况,料耙通过电动葫芦调整钢丝绳,改变其倾角,以保证斗轮取料量的稳定。根据取料机的设备安装要求:料耙机构的耙齿安装时,应伸出耙架的长度不小于450mm,而现场实际耙齿的距离在200-250mm之间,不能发挥耙齿的松料作用。导致了斗轮抓斗在运转时直接与板结物料接触,因此产生了较大的载荷,造成传动系统、结构框架、回转轮系都承受了较大的载荷。

分析结论认为物料水分偏高和耙齿松料功能失效是造成此次事故的主要原因,同时现场还发现由于集中润滑系统失效,现场多数轮组的润滑状况不良,加上现场工况恶劣,润滑油嘴没有有效密封等设备隐患。

三、维修方案

此项工作在于恢复耙架耙齿的松料功能,使得抓斗所取物料为松散物料,防止抓斗进给与料堆接触造成较大的负荷。

检查所有的支撑轮、侧挡轮。对轮面磨损较为严重和轴承损坏的进行整体更换。

有些轮组在故障周期虽未损坏,但其自身已处于劣化状态,检查更换对其进行下线修复,还可以上线再利用,而任由其使用到发生故障,一则会对生产造成影响,二则该轮子到故障状态时已处于报废状态,无修复价值,会增加新品采购的费用,增加了维护成本。

对传动链条进行更换。

链条节距拉伸后,会发生链条脱槽,故障率会随之变的频繁,更换后,对于链传动中的链轮也会起到保护作用。

对斗轮本体的滚道进行下线返修。

轮组换新后,斗轮轮体与轮组接触的滚道也该进行修复,避免以旧代新,造成轮组的使用寿命降低。

对回转轮系调整。

对回转轮系调整时应注意小车架平面上四个辊子组成的平面之间的几何精度及位置精度。通过调整可保证斗轮在回转中心位置,同时得到合适的运动间隙,这对于延长支承轮的使用寿命,保证斗轮转动平稳和取料时的稳定性,是非常重要的。斗轮两侧每侧设置侧辊四个,侧辊的作用是为了防止斗轮的轴向窜动,应保证斗轮滚道端面和侧辊之间的距离最小为。侧辊和上支承辊可增加调整垫调节;下支承辊支座为腰圆孔,设置了调节螺栓调整。同时要要关注对轮系的侧挡轮间隙和支承轮的张紧位置进行调整。

四、改进措施

1、加强点检的针对性。

由于取料机故障的频发,且又是系统性问题。那么在解决根本性问题的同时,要想使机组进入一个正常状态。重点是加强点检的针对性,目的在于根本原因解决后,其故障点的状态是否有所改善,是否从前期的劣化趋势严重进入到一个周期可控的状态。同时对于此期间点检标准的要求也要具备同步的针对性。例如:回转轮系的磨损、驱动链条的节距等;要对操作、维护、专职这三级点检进行定期汇总、分析。

如此针对性的检查,会将前期具有劣化倾向的零部件都进行覆盖,并及时进行更换。

2、确保润滑有效性。

润滑对设备的作用,等同于血液对人体的作用。有效的润滑不仅可以降低转动部位的故障率,同时对延长备件的使用寿命起到了重要的作用。

3、提高检修的准确性。

由于三台取料机是进行周期性下线维护,因此前期的检修计划从排布到实施,其项目的准确性尤为重要。一是对项目的周期性把握;二是对状态性项目的安排。从而保证机组在检修上线后,不会出现因检修项目遗漏或机组过修造成的`故障停机和人力资源、资材的浪费。

4、保障备件的可靠性。

对采购和返修的备品备件的质量制定技术标准,严格按照标准进行验收,防止因备件自身缺陷而导致上线后的故障发生。同时要合理的制定备品备件的储备定额,避免因备件缺失不能及时进行更换而导致的设备劣化加剧。

五、结论

从以上得出的结论为,系统性问题需要系统性的解决。任何事故的发生都存在着各种诱因,有针对性的原因分析可以解决临时的问题。但如果触及不到问题的根本则依然无法避免事故的重复发生。因此需要综合多方面因素进行系统分析,这样才能彻底的解决问题。同时在改进措施中提到的四点措施也是基于设备维护基本要素的系统性考虑,缺少任何一个环节也都会给实际工作带来困难。因此系统性思维的建立,在设备维护管理中具有重要的意义。

故障分析报告主要内容有 第18篇

一、故障概况

简要说明故障发生的时间、地点、故障现象、影响范围,故障恢复时间,故障延时时间及影响各次列车机外停车、晚开的列数及时间(故障发生、故障消除的.时间全部以车站tdcs显示时间为准)。

二、值班人员

值班员:

信号员:

助理值班员:

值班干部:

段指挥中心:

列车调度员:

三、处理经过

1、值班员如何联控列车及后续列车、通知列车调度员、站长、段指挥中心、设备管理单位。写清时间和人员姓名。

2、值班干部到岗后如何联系、组织。

四、运统-46登、销记情况

1、车务登记时间、内容;

2、信号签认、销记时间、内容

3、工务签认、销记时间、内容

4、供电签认、销记时间、内容

五、存在问题

故障处理过程中暴漏出的不足之处及需要加强的地方。

故障分析报告主要内容有 第19篇

(1)举一反三,吸取教训,全面抓好安全生产管理,按照29项反措的要求,进一步完善有关管理制度,规范电缆的敷设层次,适当分段并设置层间耐火隔板和阻燃槽盒,涂刷防火涂料。

(2)抓普查,加强电缆的运行、检修维护管理,对电缆沟及夹层等进行一次全面检查,不符合29项反措要求的限期整改。

(3)进一步完善电缆沟分段防火隔离措施,更换防火能力不强的防火门。

(4)进一步升级完善现有电缆中间头测温装置,使其功能更加科学合理。完善有关规程和管理制度,并认真执行。

(5)有计划地增加电缆沟自动报警灭火装置。

(6)对全厂电缆进行普查,逐步取消回路的电缆中间头。

(7)加强对继电保护装置的校验维护工作,重新核定厂用变保护配置方案。完善送、吸风机跳闸低速联高速功能。

(8)进一步修订细化防火方面的紧急事故应急预案,使其更有可操作性,添加电缆沟走向分布图,同时标出电缆走向分布,通过培训、演练,达到准确掌握。

故障分析报告主要内容有 第20篇

一、光缆故障分析。

1、光信号缺失:一般因人为窥视信号、破坏光缆原因,致使光信号中断。一次,接到一光节点无输出电信号的故障,检测该光接收机无输入光功率,到前端机房测试,光分路器输出光功率正常。初步判断为该4芯光缆故障,安排人员沿线巡查,并未发现明显受损现象。通过ODTR测试,发现4根纤芯中只有1根不通,根据故障点大概距离再到现场查看,仍未发现光缆有破损迹象。于是将此故障点前后近100米光缆更换后信号恢复,仔细检查发现光缆上有1小孔,推断系误将光缆当作电缆,人为破坏光缆窥视信号行为所致。

2、光信号质量下降:如光缆中间熔接头质量不好,损耗过大,或光纤在接头盒中盘绕时弯曲半径太小,影响光功率的正常传输;接头盒防潮性能

不好,使光纤老化快,造成光折射能力差,降低光功率;光纤活动接头处有脏物,接触不好,使光功率下降,可用脱脂棉蘸(zhan)无水酒精清洗;前端和末端设备的尾纤应盘绕好,固定在光纤盘上,避免折断和弯曲半径变小而造成光损耗增加,影响信号传输质量。

二、光发射机故障分析。

从光纤网络运行近十年的情况看,光发射机故障并不高,也出现过因停送电后冲击浪涌电流过大而烧坏光发射机电源部分的故障。通过在前端加装稳压电源和不间断UPS电源,可以大大减少此类故障的发生。光发射机输入的驱动电平要按设备要求注入,如频道增加或减少,也应调整驱动电平高低,避免因驱动电平过高或过低使光发射机CTB、CSO指标恶化而导致系统传输质量变差,这一点至关重要,也是调试光发射机最重要的工作。如光发射机使用年限较长,光模块老化,使光功率下降,当下降到规定值范围以下时,应更换新的模块或发射机,确保足够的光发射功率。

三、光接收机故障分析。

光接收机在使用和维护中要掌握好输入光功率和输出RF射频电平,入口光功率要符合设备规定值要求,否则应采取措施来保证光接收机的正常工作,射频电平不要调得过高。若接收机规定输出RF电平为110dBμV,设计、调试和维护时应低于110dBμV,否则会因电平过高可能产生画面出现横丝、图像不清楚等故障。在一次小区改造就出现过这样的问题,按接收机最高RF电平(110dBμV)设计,出现了交互调故障,插入衰减片将电平降至105dBμV后,光接收机工作正常。光接收机应配备良好的稳压电源和良好的接地,最好在220V入口电源处再加装一组避雷器,雷击时可起到一定保护作用,过去因没注意这一点,因雷击产生的意外过电压,烧坏光接收机电源的现象时有出现。另外,如条件允许,光接收机应选质量好的,电源应配开关电源,质量差的光接收机工作一段时间后,电平会降低,给分配网络电信号的正常传输带来较大的影响。

ODTR: 中文意思为光时域反射仪.稳压电源: 能为负载提供稳定交流电源或直流电源的电子装置。包括交流稳压电源和直流稳压电源两大类。交流稳压电源 又称交流稳压器..交流稳压电源广泛应用于计算机及其周边装置、医疗电子仪器、通讯广播设备、工业电子设备、自动生产线等现代高科技产品的稳压和保护。不间断UPS电源: .正常交流供电中断时,将蓄电池输出的直流变换成交流持续供电的电源设备。即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时, UPS 立即将机内电池的.电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS 设备通常对电压过大和电压太低都提供保护。

CTB: 在当今的大型有线电视系统中,由于传输的频道数多,交调干扰会因为相位的不同而和主观感觉不一样,给测量上带来误差,因此用一个称为复合三次差拍比的来取代交扰调制比,这个复合三次差拍比用CTB来表-示CSO组合二次差拍比(CSO)我们将这些频率分量称为二阶互调产物,把这三种产物的总和通称为组合二阶失真,简称CSO。避雷器 一种能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量,保护电工设备免受瞬时过电压危害,又能截断续流,不致引起系统接地短路的电器装置。避雷器通常接于带电导线和地之间,与被保护设备并联。当过电压值达到规定的动作电压时,避雷器立即动作,流过电荷,限制过电压幅值,保护设备绝缘;当电压值正常后,避雷器又迅速恢复原状,以保证系统正常供电。

什么是二级防雷防雷只有电源部分才分一级、二级、三级甚至四级防雷,信号或天馈等部分没有等级之.电源二级防雷,按电子信息系统的防雷设计规范,SPD(电涌保护器)的标称放电电流应大于等于40KA,安装在UPS或分配电箱前端。外部设备的防护 只要有可能,就必须将设备置于雷电防护区域(LPZOB)直击雷防护区的保护范围内,接闪器,防止其遭到直接雷击。 在高大建筑上,应当用滚球法确定建筑物顶部与侧面的设备是否会遭到直接雷击;若有遭到直接雷击的可能,应当另行安装避雷针接闪器。在许多场合,手扶栏杆、金属扶梯、管道等也能很好地起到接闪器的作用。 除某些种类的天线外的所有设备都可以用这种方式保护。天线有时必须安装在暴露 位置以避免附近的避雷针对天线的功能产生不利影响。有些天线本身具有自保护能 力,因为这种天线只有良好接地的传导部件才暴露在雷击中。

其他类型天线,需在其馈线电缆上加装 SPD(电涌保护器) 以防止过大的瞬态电流通过电缆向下流到接受器和发射器。 当天线有外部 LPS 时,天线的支架应与其连接。 .光分路器与同轴电缆传输系统一样,光网络系统也需要将光信号进行耦合、分支、分配,这就需要光分路器来实现。光分路器又称分光器,是光纤链路中最重要的无源器件之一,是具有多个输入端和多个输出端的光纤汇接器件,常用M×N来表示一个分路器有M个输入端和N个输出端。在光纤CATV系统中使用的光分路器一般都是1×2、1×3以及由它们组成的1×N光分路器. 光发射机驱动电平:输入电平为78~~~87DB[59个频道]

故障分析报告主要内容有 第21篇

尊敬的总公司领导:

我分公司(祁东分公司)三台锅炉于今年停炉后在5月份由安徽省特种设备检测院宿州分院再度进行锅炉内检。

经检测查明: 3#、4#锅炉因使用年久,主要安全受压部件的部分水冷壁管呈溃疡状腐蚀穿透而导致泄漏,必须重新更换;炉膛内燃烧室下塌部分需拆除重新砌筑;炉排及其搁架钢梁部件出现崩塌与断裂现象,急需更换与维修;送引风机系统的调整机构风道及电控系统受损,有待整修。为此检测部门要求本分公司,尽快联系服务质量可靠的锅炉维修单位及时进行维修。

经向检测部门咨询了解,近二年为本公司实施锅炉维修的单位宿州市森堡环保设备有限公司,是专业从事锅炉安装及维修的服务机构。该公司有着良好信誉、服务质量可靠、能主动委派维修人员与我司炉人员跟班作业,发现问题给予及时处理。与同行其他服务单位相比,该公司的`信誉及服务质量均值得信任。去年冬季,该公司为我们更换安装了一台新锅炉,该锅炉投入运行后,发现其采暖效果为历年来之最佳,而且锅炉运行至今未产生过任何大的故障。

鉴于上述情况,本分公司拟选择宿州市森堡环保设备有限公司承担此项锅炉维修工程,现特此申请总公司领导酌情考虑决定。以便在今年冬季来临之前,锅炉得以及时修复,投入正常运行,保障职工届时能正常采暖。

妥否,请批示!

xx分公司

20xx年x月x日

故障分析报告主要内容有 第22篇

雨刮器是重要的安全件,它必须能有效的清除雨水、雪和污垢,能在高温摄氏80度和低温零下摄氏30度工作。客户往往抱怨x8雨刮片功能失效、发抖、胶条与玻璃接触不良、胶条老化、胶条异常磨损、胶条变形等现象,这些问题直接导致了雨刮片刮不干净、抖动及异响,给车主造成了潜在的风险。

1.雨刮系统简介

x8雨刮系统的构成

雨刮器构成由三大块组成:

(1)电机:电机和曲柄

(2)连动机构:连杆、摆杆、副刮支承座、摇杆、摆臂、主刮支承座

(3)雨刷:副刮臂和副刮片、主刮臂和主刮片

车身支撑点有:主刮支承座处、副刮支承座处、雨刮电机处。

雨刮片生产过程图(见图3)

从雨刮系统的关键性能特性及整车到用户手上的各环节可以看出,影响雨刮刮不干净、抖动及异响的主要因素为: 刮杆扭转角、压紧力、刮片的质量、使用环境、使用方法有关。

2.扭转角与压力

扭转角:无论刮杆压力如何变化,整车在静止状态下雨刮片刮净度只与扭转角有关,经调整试验得出扭转角在0±1°之间为最佳状态,但考虑到雨刮终检调整角度后会存在应力变形,因此供应商将扭转角范围变更为-3±1°。

另扭转角与玻璃的曲率关系也很大,曲率越小,玻璃弧度就越凹凸,易受力不均匀,造成抖动、异响、刮不净。设计时也要考虑要雨刮系统与玻璃的配合问题。

a)欧洲地区一般按的理论系数计算,因地区路况好,车速高,怕车辆出现发飘。

b)亚太地区一般按的`理论系数计算。

3.胶条质量

胶条老化变形分析

故障件发现天然橡胶偏硬、龟裂、有老化痕迹。国外生产车辆雨刮片多采用法国epdm胶条(三元乙丙橡胶),通过性能对比试验(密度、邵氏硬度、拉伸强度、拉断伸长率、100%定伸强度、浸过溶液后重量变化、耐臭氧性、拉伸永久变形、)评估表示epdm胶条优于天然胶条。现胜华波推荐一款日本富国胶条(氯丁胶+天然橡胶),其质量远远优于现控股采用的量产胶,但成本较高,奔腾b50/b70都切换了富国胶条。epdm胶条的回弹性及耐磨性没有天然橡胶好,回弹性不好,即抖动现象仍可能存在;天然橡胶的一个关键性能指标即抗臭氧性,国内好多企业的胶条都过不了抗臭氧性。

钢条的好坏,关系到雨刮片在使用过程中受力是否均匀,会不会漏水造成刮后仍有水痕

至于怎么分辨,难度较高。其一,钢条的材料很关键,好的材料能使钢条长久不变形,弧度定型,压力均匀,这一点车主不好分辨。我们可以看钢条的厚度,就雨刮片成品而言,使用的钢条越厚越好。再者,车主还可以要求销售人员折分雨刮片,把单独的钢条放在平整的桌上或地下,轻按钢条,看其弹性如何,同样是以弹性好的为佳。

4.玻璃表面膜状污染

清洗液配方很重要,因为在清洗液干了后会在玻璃上形成一层粘膜,增加刮刷阻力(在半干半湿状态时阻力最大),影响刮片运动,清洗液使用不当会加速胶条老化。洗涤液有专用国标:gbt23436-2009,主要成分水、醇类物质、表面活性剂,具有快速挥发的特性。

目前很多主机厂都采用专用的清洗液,如一汽:纯净水+5%酒精;合资:自来水;全顺:专用洗涤液;比亚迪:专用洗涤液。备注:如为了节省成本,使用加水清洗,还是建议应对车辆发往区域进行区别保养,尤其是北方车辆需加些防止结冰的溶剂。

5.维护保养不当

车辆存放时应将雨刮臂打起来,避免累计灰尘及其他杂质,可改善车辆存储时外部环境对刮片的影响

雨刮器,顾名思义是用来刮雨的,不是用来刮泥的,车友应养成清理干净前窗的习惯,正确使用雨刮器,不仅仅能延长雨刮器的使用寿命,能有效地保持良好的视线,有利于行车安全。

如何保养雨刮片呢。首先,雨刮在刮不干净的时候要适时更换雨刮片;第二,在雨刮工作时跳动、刮痕时更换新的雨刮片;第三,采用专用的清洗液。

故障分析报告主要内容有 第23篇

实习单位:xxxxx公司

实习科目:电动机与变压器的检测维修管理

实习时间:11月13日—12月8日

上班时间:上午,8点-11点下午,12点40分-4点

进厂对自己的要求:

进厂要穿工作服,穿防电绝缘鞋,戴安全帽

不要走近触摸机器设备,同学间不可开玩笑,工作认真,严格遵守纪律

尊敬师傅,给人家一个好印象

注意时间,不要迟到,以班集体为单位进厂

见事做事,灵活运用,结合所学知识,理论用于实践,从实践中见证理论

保持清醒的头脑做事警惕,注意安全

做完工作后注意打扫卫生,工具归位还原,勤快做事

实习感受

首先我想向所有为我的实习提供帮助和指导的武钢电气公司的技术人员和我的指导老师致谢!特别是我的班主任代老师的支持我很感动。他们为我的顺利实习所做的帮助和努力是我顺利完成实习的最大动力。

学院为了使我们更多了解机电设备,提高对机电设备制造技术的认识,加深对机电业在工业个领域应用的感性认识,开阔视野,了解相关设备及技术资料,特意安排我们到武钢电气公司实习,武钢电器公司是武汉钢铁公司的老工业基地。

通过实习,我在我的机电专业领域获得了实际操作经验知识。巩固并检验了自己两年专科学习的知识水平。

这次能有机会去武钢电气公司实习,我感到非常荣幸,虽然只有三个礼拜的时间,但是在这段时间里,对于一些至常理论的知识有了感性的认识。在厂中的生活让自己有了很好的锻炼和体验,提高了自己对厂中生活的适应度,为下一步的工作铺下基石。

在实习中所学的知识

电机修理常用工具及仪表:滑片、压线板、钢皮铁划板、拉钩、摇表、万用表、转速表、电流表、钳形电流表、电压表。

电动机是一种用来将电能与机械能相互转换的电磁装置,其运行原理基于电磁感应定律,电动机的`种类与规格很多,按其电流类型很分为直流电机和交流电机两大类。

交流电机的基本结构由两个主要部分组成,固定不动的部分叫做定子,旋转部分叫转子,转子装在定子腔内,彼此之间有一个很小的均匀的气隙,此外还有盖端、轴承盖、风扇和风罩等。

直流电机的特点是可以无机变速,调速范围广,启动转距大,直流电机的构造好似一台装有换向器的交流电机,依靠换向器作用,把交流变直流。它主要有两大部分组成。定子和转子。

三相定子绕组星形与三角形连接:将三角形的首端d1、d2、d3、(或尾端)连接在一起,而另外三个线端与三相电源相接,即成星形连接;将三相绕组的一相首端与另一相的尾端想连接,如d1-d6,d2-d4,d3-d5,组成闭合三角形,三个端点与电源相接,即成三角形接法。

端部接线:定子绕组的接线按一定的规律排列旋转磁场。在一个极面下把属于一相的所有线圈串联(或并联)在一起,称为一个极相组。为保证n极与s极互相间隔排列,相邻的两个极相组中电流的流向必须相反。连接个极相组必须顺着电流方向。在四级电机中,一相就有四个级相组,n级下的极相组,电流逆时针方向,而s级下的极相组电流是顺时针方向。连接后个个极相组的电流方向是一致的。各极相组必须是头接头,尾接尾。在隐极接法中各极相组必须头接尾,尾接头。最后每组只留一头一尾,三相共有三头三尾接到六个线端子上。在接线中应掌握:

1、三相电机中,线圈数与槽数相同,没相的线圈数是定子总线圈数的三分之一。

2、每极没相的线圈数等于线圈总数除与极数。

3、每极相组的线圈数等于总槽数除以相数乘极数。

4、每个线圈的节距小于等于(槽数/极数),称为短节距。

5、具体接法,串联接法前已诉,并联接法的条件是绕组感应电动势的大小及相位要相同,并联支路中绕组数相等。在整数槽绕组中,每对极下的极相组处于相同的磁场下,因此一般都可以并联。最大可能的并联支路数就是极对数。

浸漆意义:浸漆能提高防潮性能,增加绝缘强度与机械强度从而改善散热条件,还能起防腐作用,也直接影响到电机的寿命与可靠性能。

电动机的主要故障及排除方法:

故障可能原因排除方法

电动机起动时不转,有响声或震动一相断路查出断电处并清理

电动机起动后转速很低1,相绕组首端末端接错2,电源过低1,找出每相首端末端后正确连接2,检查电源电压

故障分析报告主要内容有 第24篇

一、故障现象:

206、209、212、213、214房间的用户电脑本地连接为叉,但用网线测试仪测试有网络信号,重启交换机后正常运行2分钟故障依旧。

二、故障分析与解决办法:

1、从上述描述的故障分析,出现问题原因可能在于:

(1)用户到配线架线缆和跳线出现问题。

(2)Quidway2403交换机的问题。(原因:多个用户出现这样的现象)

2、为了恢复网络的正常运行,对可能出现的`原因做了如下操作。

(1)用网线测试仪测试从用户端到配线架的网线和配线架到交换机的跳线一切都正常。重起交换机后,网络正常。但两分钟后故障依旧。从而判断故障原因肯定出现在Quidway2403交换机。

(2)更换新的Quidway2403交换机,配置调试后网络故障得以解决。

三、故障现象解释:

上述的故障原因可能在于去年更换配线间电源插座时,由于零线火线对接造成电流过大对交换机硬件造成破环。从而出现上述故障的。

四、存在的问题

1、所有Quidway2403交换机在断电的情况下,用网络测试仪测试依然有网络信号。

2、配线架上的标签与房间号无法对应,造成维护效率低。

[故障分析报告模板]

故障分析报告主要内容有 第25篇

一、概述

宝钢集团八钢公司原料分厂混匀作业区共有壁式斗轮取料机3台,担负着烧结料场原料输送系统的重要工作,良好的设备运转率是确保生产顺行的根本,尤其目前钢铁企业处于_寒冬期_,更需要设备正常运行来降低物料倒运费用。自2014年冬季以来,取料机故障频发,设备劣化趋势加剧。后期针对一系列故障分析,最终查证原因,并制定相应的应对方案和改进措施,使得取料机运行趋于平稳。

二、故障分析

宝钢集团八钢公司原料分厂混匀作业区3台壁式斗轮取料机在2015年1月-3月间故障频发,前期只是针对故障逐个进行处理恢复,但事后类似故障依然反复,通过深入分析,判断为系统性故障,且前期处理的手段并未触及问题的根源。

首先针对这三类故障进行类别分析:

(1)传动系统故障

(2)结构框架故障

通过对上述的故障类别分析我们得到了一个共通点,那就是载荷过大造成的应力增大,这会不会是故障频发的根本原因,如果是,那么造成过载的因素又是什么?分厂技术人员经过集中讨论,并对取料机结构进行了受力分析,通过前期故障的一些特征逐渐找到了这一症结。

如示意图所示,图中的斗轮机构和抓斗在运行时,由顶端链轮驱动,传动链条带动斗轮逆时针旋转,支承轮和侧挡轮对斗轮轮体进行自由度约束,小车行走轮则在小车卷扬牵引下带动方形梁框架在大车轨道上移动。斗轮运行时为逆时针旋转,抓斗在低点与混匀料堆接触,在高点通过下料溜槽将物料取至取料皮带上,也就是说回转轮系以及驱动装置在空载下是不会承受较大应力的,只有在和料堆接触时才会产生额外的应力。那么为什么在往年没有类似情况的发生,而恰恰集中在了这3个月,通过深入的分析我们找到了原因:

1)往年混匀料的水分含量平均在之间,而今年进厂原料水分偏大,混匀料的水分含量在。同时新疆又地处西北地区,1-3月为全年最寒冷的季节,因此物料水分越大,物料板结后使自身强度增加。

2)斗轮进行取料作业时,料耙靠自重压在料面上,小车水平移动时带动料耙将料堆上各层物料均匀耙下,从而实现物料松散下落。根据下料情况,料耙通过电动葫芦调整钢丝绳,改变其倾角,以保证斗轮取料量的稳定。根据取料机的设备安装要求:料耙机构的耙齿安装时,应伸出耙架的长度不小于450mm,而现场实际耙齿的距离在200-250mm之间,不能发挥耙齿的松料作用。导致了斗轮抓斗在运转时直接与板结物料接触,因此产生了较大的载荷,造成传动系统、结构框架、回转轮系都承受了较大的载荷。

分析结论认为物料水分偏高和耙齿松料功能失效是造成此次事故的主要原因,同时现场还发现由于集中润滑系统失效,现场多数轮组的润滑状况不良,加上现场工况恶劣,润滑油嘴没有有效密封等设备隐患。

三、维修方案

此项工作在于恢复耙架耙齿的`松料功能,使得抓斗所取物料为松散物料,防止抓斗进给与料堆接触造成较大的负荷。

检查所有的支撑轮、侧挡轮。对轮面磨损较为严重和轴承损坏的进行整体更换。

有些轮组在故障周期虽未损坏,但其自身已处于劣化状态,检查更换对其进行下线修复,还可以上线再利用,而任由其使用到发生故障,一则会对生产造成影响,二则该轮子到故障状态时已处于报废状态,无修复价值,会增加新品采购的费用,增加了维护成本。

对传动链条进行更换。

链条节距拉伸后,会发生链条脱槽,故障率会随之变的频繁,更换后,对于链传动中的链轮也会起到保护作用。

对斗轮本体的滚道进行下线返修。

轮组换新后,斗轮轮体与轮组接触的滚道也该进行修复,避免以旧代新,造成轮组的使用寿命降低。

对回转轮系调整。

对回转轮系调整时应注意小车架平面上四个辊子组成的平面之间的几何精度及位置精度。通过调整可保证斗轮在回转中心位置,同时得到合适的运动间隙,这对于延长支承轮的使用寿命,保证斗轮转动平稳和取料时的稳定性,是非常重要的。斗轮两侧每侧设置侧辊四个,侧辊的作用是为了防止斗轮的轴向窜动,应保证斗轮滚道端面和侧辊之间的距离最小为。侧辊和上支承辊可增加调整垫调节;下支承辊支座为腰圆孔,设置了调节螺栓调整。同时要要关注对轮系的侧挡轮间隙和支承轮的张紧位置进行调整。

四、改进措施

1、加强点检的针对性。

由于取料机故障的频发,且又是系统性问题。那么在解决根本性问题的同时,要想使机组进入一个正常状态。重点是加强点检的针对性,目的在于根本原因解决后,其故障点的状态是否有所改善,是否从前期的劣化趋势严重进入到一个周期可控的状态。同时对于此期间点检标准的要求也要具备同步的针对性。例如:回转轮系的磨损、驱动链条的节距等;要对操作、维护、专职这三级点检进行定期汇总、分析。

如此针对性的检查,会将前期具有劣化倾向的零部件都进行覆盖,并及时进行更换。

2、确保润滑有效性。

润滑对设备的作用,等同于血液对人体的作用。有效的润滑不仅可以降低转动部位的故障率,同时对延长备件的使用寿命起到了重要的作用。

3、提高检修的准确性。

由于三台取料机是进行周期性下线维护,因此前期的检修计划从排布到实施,其项目的准确性尤为重要。一是对项目的周期性把握;二是对状态性项目的安排。从而保证机组在检修上线后,不会出现因检修项目遗漏或机组过修造成的故障停机和人力资源、资材的浪费。

4、保障备件的可靠性。

对采购和返修的备品备件的质量制定技术标准,严格按照标准进行验收,防止因备件自身缺陷而导致上线后的故障发生。同时要合理的制定备品备件的储备定额,避免因备件缺失不能及时进行更换而导致的设备劣化加剧。

五、结论

从以上得出的结论为,系统性问题需要系统性的解决。任何事故的发生都存在着各种诱因,有针对性的原因分析可以解决临时的问题。但如果触及不到问题的根本则依然无法避免事故的重复发生。因此需要综合多方面因素进行系统分析,这样才能彻底的解决问题。同时在改进措施中提到的四点措施也是基于设备维护基本要素的系统性考虑,缺少任何一个环节也都会给实际工作带来困难。因此系统性思维的建立,在设备维护管理中具有重要的意义。